近年來,鐵礦石需求量越來越大,而富礦或較富鐵礦石不能滿足市場的需求,貧的和超貧的磁鐵礦石的開發利用越來越受到重視。然而,由于超貧磁鐵礦中強磁性鐵礦物含量低,如采用原礦破碎后直接磨礦再用磁選,則會大大增加磨礦費用,導致整個選礦的成本會很高,甚至不能盈利。因此,對于超貧磁鐵礦應采用更加優化的工藝流程,才能降低選礦成本。本文以河北宣化某超貧磁鐵礦選礦試驗為例,介紹了采用干選拋廢、干選精礦粗磨磁選甩尾、粗精礦再磨磁選的工藝流程。試驗結果表明,采用此種流程是處理超貧磁鐵礦石的較為合理的選礦方法。
一、原礦鐵物相分析
從原礦鐵物相分析結果看(表1),該鐵礦石品位很低,尤其是磁性鐵礦物中的鐵含量只有8.53%。這樣的鐵礦石如果破碎后直接進入磨機進行磨礦,將有大量的廢石進入磨機被研磨,大大提高了磨礦成本,甚至使總的選礦成本高于精礦銷售所得,造成虧本。因此,必須在磨礦前盡可能拋去廢石,為此,首先對原礦進行了干選拋廢試驗。
表1 原礦鐵物相分析結果
二、干選試驗
將原礦破碎至-8mm,采用φ1050×600干式磁選機,磁場強度3500οe,進行干選,干選結果見表2。
表2 干選試驗結果
從干選試驗結果看,經干選后,可以拋掉67%的以上的廢石。廢石中磁性鐵含量只有1.77%,干選精礦申的全鐵含量由13.67%提高到26.35%,磁性鐵含量由干選前的8.53%提高到21.87%,磁性鐵回收率達85%以上,干選效果十分明顯。這樣,礦石在磨礦前就可以拋掉67%的廢石且磁性鐵損失很小,進入磨機的礦量比干選前大幅度減少,有效地降低了磨礦費用。
三、干選精礦粗磨-磁選試驗
盡管破碎后通過干式磁選已經甩出67%以上的干選尾礦,但是干選精礦全鐵品只有26.35%,磁性鐵品位粉碎至-2mm(在生產現場可通過粗磨達到),進行濕式磁選,采用磁-(GX)167鼓式磁選機,圓鼓尺寸φ327×180,磁場強度1200οe。試驗結果見表3。
表3 干選精礦粗磨-磁選試驗結果
從試驗結果看,在粗磨-2mm的條件下,通過磁選進行粗粒甩尾,磁選精礦品位由原來的26.35%提高到34.45%,作業回收率為91.83%,尾礦的作業產率(甩出率)為29.86%,又進一步甩出了接近干選精礦重量三分之一的尾礦,進一步減少了細磨的人磨量。試驗結果表明,粗磨磁選甩尾效果明顯。
四、 粗磨磁選精礦再磨磁選試驗
(一)粗磨磁選精礦不同磨礦細度磁選管試驗
采用XCS-73型午50mm的磁選管。磁場強度定于1200οe,進行粗磨磁選精礦不同磨礦細度磁選管試驗,試驗結果見袁4。
表4 粗磨磁選精礦不同磨礦細度磁選管試驗
從試驗結果看,隨著磨礦細度增加,精礦品位不斷提高,當磨礦細度為-200目49%以上時,精礦品位可達65%以上。
(二)磁選機試驗
磨礦細度定于-200目占50%。采用磁-(GX)167型鼓式磁選機,圓鼓尺寸φ327×180,磁場強度1200οe。試驗結果見表5。精礦分析結果見表6。
從精礦多元素分折可以看出,精礦中磷、硫含量均不超標。
表5 磁選機試驗結果
表6 精礦多元素分析驗結果
五、精礦酸堿度計算
為堿性鐵精礦。
六、結 語
對于可回收鐵礦物以磁鐵礦為主的超貧鐵礦石,采用干選拋廢、干選精礦粗磨磁選甩尾、粗精礦再磨磁選的工藝流程,可以減少入磨量,大大節約磨礦成本。試驗結果表明,采用此種流程是處理超貧磁鐵礦石的較為合理的選礦方法。